На заводе «Резинотехника» благодаря внедрению бережливого производства потери материалов снизились на 27 тонн в год

1116
1 минута
27 ноября. /MEDIA TALK/.Оптимизация одного из производственных процессов позволила предприятию сэкономить 1,5 миллиона рублей.

На предприятии «Резинотехника» в Саранске возникла серьёзная проблема, связанная с перерасходом технической пластины из-за особенностей процесса разметки.

Для того чтобы сделать отметку, использовался специальный инструмент — разметочный ролик фиксированного радиуса. За один оборот он покрывал расстояние в 0,5 метра. Затем лишняя часть технической пластины удалялась.

Этот способ не учитывал точной длины изделия, поэтому возникали остатки материала, которые нельзя было применить повторно. Они становились отходами.

На заводе «Резинотехника» благодаря внедрению бережливого производства потери материалов снизились на 27 тонн в год
Фото: Telegram-канал Фонд развития промышленности РМ

Сотрудники предприятия усовершенствовали процедуру нанесения разметки, установив принтер с энкодером. Это устройство позволяет автоматически наносить разметку с высокой точностью, учитывая заданную длину.

Благодаря технологии энкодера, принтер может адаптироваться к любым изменениям в длине изделия и не допускает перерасхода материала. Теперь процесс нанесения разметки стал более точным, а материал используется строго в соответствии с заданными параметрами.

Благодаря принятому решению, объём отходов снизился на 27,1 тонны в год, а потери на производстве уменьшились более чем на 1,5 миллиона рублей.

Данная работа проводилась в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», благодаря внедрению бережливых технологий увеличивается результативность деятельности российских предприятий.

Ранее мы рассказывали о том, что на мордовском предприятии «Сарансккабель-Оптика» благодаря бережливым технологиям устранили простои производства.
Наш канал в Дзен, подписывайся! Читай и подписывайся на наш канал в Дзен

Читайте также

Разработано в АЛЬФА Системс